本系统主要由 BUCK 降压模块、BOOST 升压模块、测控模块、辅助电源模块 组成。其中BUCK 降压模块和BOOST 升压模块的驱动选用具有波形互补的可编程 芯片IR2104、电流采样选用TI 公司专用高边电流采样芯片INA282;测控模块采 用低功耗单片机STM32 对输出电压、输出电流实现闭环PI 控制。 系统可以实现:在充电模式下,充电电流在 1~2A范围内步进可调且步进值 为 0.05A,电流控制精度 1.30%左右;充电电流变换率为 0.87%;充电效率可达 到 97.11%,具有测量、显示充电电流以及过充保护功能。在放电模式下,放电 效率可达到96.54%且电压能保持在 30V左右。
2019-12-21 20:10:43 1.83MB STM32 双向DC-DC
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本系统以同步整流电路为核心构成双向 DC/DC 变换器,该变换器依据 Buck 和 Boost 电路在拓扑互为对偶,实现电能的双向传输,同时采用同步整流技术, 使得电路可以在两种工作状态下实现自适应换流。本系统采用 msp430 单片机产 生 PWM 信号, IR2110 作为 MOS 管栅极驱动器,进行闭环数字 PI 控制,从而实现 对电路的恒流、恒压控制。测试结果表明:当变换器在充电模式下,输入电压和 充电电流在较宽范围内变化时,变换器具有良好的电流调整率和优异的电流控制 精度,电流步进实现 10mA 可调;在放电模式下,电路具有良好的电压调整率。 同时,系统还实现了充电电流的测量与显示,测量精度达到 1mA。同时,变换器 实现了非常高效的电能转换,充电模式下效率达到 94%,放电模式下效率达到 97%。此外,本设计可实时监测蓄电池荷电状态(SOC)并进行显示。
2019-12-21 20:09:43 799KB 毕业设计 双向 DC/DC MSP430
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首先,介绍了基本DC.DC变换器的拓扑结构特点和数学建模方法,并用Matlab 进行了仿真,为后面基于DSP数字PID控制的DC.DC变换器的研究与设计建立了理 论基础。 其次,分析了常规PID控制理论,阐明了结合系统函数设计PID幸b偿器的实现过 程,以及从S域中实现常规PID数字化的方法并给出了利用DSP实现数字PID控制器 的具体策略。 第三,结合数字PID控制理论的分析,以Buck变换器为例,完成了基于DSP 数字PID控制的Buck转换器的实际电路以及控制程序设计,并制作了试验样机。 最后,试验样机测试和结果分析。实验结果表明,本文使用的基于定频PWM 技术的数字PID控制方法的开关功率变换器有更高的可靠性和灵活性,其输出特性 得到很大的改善:稳态输出误差小、噪声敏感度低、动态响应快并具有优异的负载 瞬态特性。
2019-12-21 18:57:11 8.93MB DSP DC-DC
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1. 任务设计并制作一个DC-DC 变换器(15V 转变成5V) 2. 要求 1)输出电压Uo:5V; 2)最大输出电流Iomax:1A; 3)输入电压范围:12V~18V; 4)输出电流Io 范围:0~1A 时; 3.说明 1)DC-DC 变换器不允许使用成品模块,但可使用开关电源控 制芯片。 2)电源在最大输出功率下应能连续安全工作足够长的时间。 3)设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、 主要流程图、保护电路图 4) 设计报告中要写明所有的设计过程 5) 利用仿真软件分析电路的工作过程
2019-12-21 18:52:51 771KB 直流变换电路
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