>资源中包含(1)全局积分形式,(2)局部积分形式,(3)强形式。分别求解臂梁的在自由端均布载荷下的位移; >求解臂梁的低阶模态振型; >主要参考资料:Liu G R, Gu Y T. An introduction to meshfree methods and their programming[M]. Springer Science & Business Media, 2005. >程序语言为matlab,有部分注释及相关公式推导过程
2024-05-24 15:09:53 1.97MB matlab
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为了进一步对矿用自卸车进行优化设计,针对车辆平顺性这一性能指标,介绍了基于ADAMS的整车平顺性建模过程及方法 ,阐述了影响车辆平顺性的缸刚度、阻尼特性的拟合及常用的轮胎数学模型的建立,并针对仿真结果进行了分析,得到了车辆通过凸台时的最大垂向加速度,在随机路面输入时,车辆垂向加速度等结论。
2024-04-30 21:42:55 293KB 悬缸特性 大型矿用自卸车 轮胎模型
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考虑磁流变减振器阻尼力和架弹性元件非线性特性,建立车辆半主动架非线性动力学模型。应用微分几何非线性控制,经过适当的非线性状态和反馈变换,实现半主动架非线性系统的精确线性化,并对系统实施非线性状态反馈控制;根据预定的控制目标及模糊控制策略调节控制参数,设计模糊控制器,对架系统进行了控制仿真研究;利用神经网络模式识别能力对输入数据处理辨别,设计控制网络层,从而达到提高架工作性能,改善汽车行驶舒适性的目的。将三种非线性控制方法的仿真结果进行分析比较表明:经模糊控制或神经网络控制后的架承受的冲击响应小
2024-04-30 21:35:08 66KB 工程技术 论文
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为提高汽车的行驶平顺性及操纵稳定性,在进行整车动力学分析的基础上建立汽车架系统多目 标优化模型,并提出一种基于改进遗传算法的架参数多目标优化方法.该方法改进了传统遗传算法中的种 群个体选择机制,锦标赛选择过程由外部非支配集和原种群同时参与,可使多次迭代所得父代种群与子代种 群中的最优个体均有机会被选取,保证了新种群的多样性.以某轻型客车为研究对象,选取车身侧倾角、横摆 角速度及振动加速度作为优化指标,对架系统的弹簧刚度、减振器阻尼系数及稳定杆扭转刚度进行多目标 优化.实车实验结果表明:与架优化前相比,汽车行驶过程中的车身侧倾角、横摆角速度及质心振动加速度 分别下降了12.3% 、6.4% 和9.8%.所提出的基于改进遗传算法多目标优化策略可合理匹配架系统各参 数,改善汽车的行驶平顺性及操纵稳定性
2024-04-30 21:31:31 389KB 汽车工程
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建立了基于磁流变减振器半主动架系统的非线性动力学模型,提出模糊逻辑的控制策略,同时建立磁流变减振器的神经网络辩识模型,对汽车架系统实施了有效的智能控制。通过仿真计算,证明该智能控制策略大大减小汽车振动加速度和振动位移,磁流变减振器的控制力也能满足制造要求。
2024-02-27 23:51:59 433KB 悬架系统 磁流变减振器 模糊控制
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冬虫夏草菌种油混制剂活力优化,刘洪波,王贵学,利用油混剂独特的侵染机制可解决冬虫夏草人工培育中接种侵染率低的难题,因而研制高活力冬虫夏草菌种油混剂可推动其产业化的
2024-02-26 15:34:49 317KB 首发论文
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镜管家Windows端是基于C/S架构,分别为管理端与代理端,管理端适用于Windows 7 x86/x64 、Windows 8 x86/x64、Windows 8.1 x86/x64、Windows 10 x86/x64平台,代理端适用于CentOS(RHEL)5.x /6.x x86/x64平台、7.x x64平台、Ubuntu server 12.04/14.04/15.
2024-02-20 21:19:57 6.79MB v3.0
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结合臂式掘进机的作业程序,对臂式掘进机液压系统的功能原理进行了分析,根据液压系统的结构原理图建立系统的可靠性框图,利用FMECA对该液压系统进行可靠性分析,找出薄弱环节,提出合理的预防改进措施,为提高臂式掘进机的可靠性提供了依据。
2024-01-16 20:04:52 237KB FMECA 液压系统
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EBZ135CT臂式掘进机是一种针对粉尘和瓦斯问题突出严重的中小断面半煤岩巷道开拓掘进而设计的新型综掘设备。该机型液压系统包括了泵站系统、控制油系统、一运马达回路、后支承油缸回路、星轮马达回路、铲板油缸回路、张紧油缸回路、左右行走回路等,为进一步了解EBZ135CT臂式掘进机液压系统和水系统的控制性能,对掘进机各个控制回路的流量和压力进行了测试分析,测试结果均达到或超过设计要求。
2024-01-16 20:00:07 735KB 行业研究
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回顾了我国综合机械化掘进40a的发展历程,对我国煤矿巷道综掘技术与装备的现状进行了总结,对我国煤矿井下巷道综掘技术与装备存在的问题进行了概括,指出制约我国巷道掘进速度的因素主要有支护时间、掘进工作面降尘效率、元部件可靠性以及自动控制技术。分析了国内掘进机在截割技术、元部件可靠性、自动控制技术、除尘系统以及系统配套技术方面与国外相比存在的差距。最后提出今后我国臂式掘进机及综掘技术的发展方向:提高整机适应性,拓展使用范围;开展基础技术研究,提高元部件使用性能;发展综掘系统配套技术。
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