概述: 跟着我左手右手一个慢动作……现在分享一个电子DIY套件,国外开源的,建一个慢动作框架,使现实生活中的物体移动到似乎是慢动作! 当我们第一次偶然发现由杰夫•利伯曼(Jeff Lieberman)创作的“慢舞台”(Slow Dance Frame)时,我们非常惊讶地看到现实生活中的物体在看起来像是慢动作中。它是如此超现实和迷人。 对于那些想了解更多关于这个减速时间的魔法框架的人,您可以从原来的Kickstarter了解更多。 我们已经将慢舞动帧复制到我们恰当地称之为sLOMO(慢动作)帧。它的设计使用更容易购买的部件,而不是定制它们以便复制项目。 电子电路板的设计很小,以便将其安装到较小的相框中,但不要太小,因为我们更喜欢使用流行且易于使用的Arduino Nano /兼容微控制器来驱动该板。 JF sLOMO框架基本套件包括在内: 1 x裸JF sLOMO框架PCB 1个电源插座 1个直角按钮开关 1 x 3300uF 16V电解电容 2 x 12K欧姆1/4 W电阻 2 x 330欧姆1/4 W电阻 2 x IN4004二极管 2 x N沟道MOSFET 60V 30A 2 x 50K欧姆电位器 2 x 15针直母头 注意:不包括Arduino Nano /兼容微控制器。 您也可以选择购买以下插件: JF sLOMO框架电磁铁套件 JF sLOMO镜背装套件(宜家Ribba相框18厘米x 24厘米)
2021-04-21 18:06:09 124KB 电路方案
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欢迎来到迷人的蝙蝠世界!这个蝙蝠侦听器套件可以听到由蝙蝠创建的超声波声音,并将其转换为较低的频率,以便您可以听到他们的沟通,导航和寻找他们!蝙蝠使用超声波脉冲导航并检测猎物。这些脉冲是非常高的音高,在40-120kHz的范围内,是人类可以听到的最大频率的5倍。蝙蝠侦听器是一种电子电路,将蝙蝠产生的高音转换成人声。为了额外的乐趣,使用蝙蝠侦听器调查其他小工具,使高频噪音。 此套件也用于检查超声波宠物恐慌者是否仍在工作,检查管道泄漏的气体,并听取老鼠造成的噪音!这个套件最初是为了我爸爸的圣诞礼物而设计的,他在花园里看到蝙蝠。然后,我在诺丁汉Hackspace(nottinghack.org.uk)举办了一个研讨会,从那里我决定把它变成一个出售的工具包。我最近根据反馈更新了该套件,而且现在更快地构建,需要更少的电线,而终端单元更好使用。我还添加了输出的视觉指示,对于更高级的用户,可以使用arduino或其他微控制器进行监视的输出。 蝙蝠侦听器实物展示: 所需的材料清单如下,见附件BOM下载: 附件内容截图:
2021-04-21 18:06:05 43.92MB 侦听器 电路方案
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这是一个非常简单的DIY制作小实验,用于构建太阳能手电筒。该太阳能手电筒电路设计包括一个小型太阳能电池板,为超级电容器充电,两个LED,一个白色和一个红色,超级电容器的能量供电,超级电容器为0.47F,其存储足够的电荷约20分钟的白光,或约1小时的红光。 套件被设计为太阳能发电和焊接所需器件清单如下: 焊接好太阳能手电筒电路板实物截图: 附件内容包括: 说明 原理图 PCB设计 零件清单
2021-04-21 18:06:05 3.21MB diy制作 电路设计 电路方案
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电子萤火虫利用的是一个芯片发出方波来控制实质也是PWM控制了。 视频展示 附件包含电子萤火虫电路图&PCB、源代码
2021-04-21 18:06:03 936KB diy制作 电子萤火虫 电路方案
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前言: 记得在上大二下的时候参加了2015全国电子设计大赛,题目刚下来便决定了做C题"多旋翼的自主飞行器"4天3夜拿到瑞萨最小系统后便开始写各个模块的驱动代码,因为有开发环境CUBE的神助攻,所以前期的驱动代码是还很顺利的。接下来便是飞行器的组装和电路板 制作,在一起就绪后花掉了2天时间,剩下的两天便疯狂调试,最苦恼的是电池供给跟不上,无奈只能调调停停,初次制作算法也还不够成熟,我直接用的以前做平衡车的经验。不过最后飞得也还算平稳,用的手机加蓝牙控制飞行(后来想一想也是胆大),但题目要求自主飞行,于是我便苦恼了,我便开始记录四旋翼起飞的油门,在起飞后直接给油门(危险)效果也还可以,就在比赛前一天晚上出事故了 一块刚充满电的电池 我装上做最后测试。电池电量过高 直接结果导致飞机飞太高撞到了天花板,结果将飞机撞坏了一个电机,桨就不用说了 惨,不过幸运的是人没事。队友也傻了,怎么办?此时已是凌晨1点。我们捡起“残骸”拍拍上面的灰,听了首“安河桥”便开始和队友一起埋头苦干。哈哈···最后在早上6点前飞机修好了 虽然效果大打折扣不过最基本的任务还算能够完成。第二天比赛,我们是下午开始。第一次参赛,试飞的时候发现异常,冷静后发现超声波线松了 排除故障后开始比赛,比赛结果就不往下写了。(。。。。。)无论怎样我很享受这个过程。比赛结束后便有了做一个小四轴的想法,于是便在网上搜索资料,偶然看到了STC的这个开源项目,于是便自己也动手做了一个,控制代码我也有重写,现分享给大家!!!一起交流!!! 功能概述: 本设计是基于STC15W4K61S4的微型四轴。以STC15W4K61S4为主控。硬件包括,mpu6050传感器,电源,nrf2401通信模块,720空心杯电机,PCB机架。姿态解算采用四元数,串级PID作为控制器,配合遥控器实现俯仰,横滚,偏航姿态控制。主要用于学习和理解四轴飞行器的基本原理。 实物图: 应用场景: 控制思路: 首先调整电机1,3同向 2,4同向 且相邻电机旋转反相在X型模式下首先通过mpu6050获取三轴加速度计和三轴陀螺仪数据 经过数据处理融合后 得到姿态角度pitch roll 以及Z轴陀螺仪积分出 yaw角。将得到的姿态角送入PID控制器计算输出对应的油门补偿对应的电机 从而使四旋翼平衡。简单来说飞机往那边沉 对应的电机就加速提高升力抵抗它下沉,它的下沉程度是通过角度来反映的而已,具体补偿多少合适,则是通过PID控制器计算的而已。单纯通过角度误差来控制,是属于单级的PID 控制。经过试验这种控制策略应用在小四轴效果不太理想,因此我们通常采用的串级PID控制小四轴,即引入了角速度环,通常内环使用PD(对象角速度)外环使用PI(对象角度&内环输出)这样的控制策略在测试中效果较好,但理想的参数调整比较难,因此需要耐心调试才能得到较好的效果。 系统框图: 本系统硬件设计组成: 主控:STC15W4K61S4 (封装:LQFP32) 传感器:MPU6050(三轴加速度计,三轴陀螺仪)(封装:QFN)https://www.datasheet5.com/pn-MPU-6050-1083104 电机:720空心杯 MOS管 AO3400A (封装:SOT23_M)https://www.datasheet5.com/pn-AO3400A-1215185 2.4G无线:NRF2401 (模块)https://www.datasheet5.com/datasheet/NRF2401/250319... 电源芯片: ME6219 (封装:SOT95)https://www.bom2buy.com/search/ME6219 BL8530-501SM(封装:SOT89)https://www.datasheet5.com/pdf/BL8532/1751621/BELLI... 元器件成本估算: 部分器件成本估算:https://www.bom2buy.com/list/1312-stc15w4k61s4 总结: 此项目在大三上完成,经过调试 能够实现基本飞行,同时也存在以下问题: 参数应该还不够理想(遥控器跟随效果不好)。 PCB设计过大 导致超重,因为担心手焊的MPU不好使故留了较多直插模块接口同时还考虑到十字和X型所以各留了一个这样的直插接口。 这是一次不错的动手经历吧,从原理图PCB到代码都是自己一个人完成,每当遇到问题就网上寻求答案,过程还是很坎坷的,不过也特别有意思。同时也学到很多知识,做事情也更加细心严谨! 测试结果: 手机里翻了半天总算找到了一点视频上传与大家分享,效果不太好希望勿喷。
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基于74HC595的八位数码管显示板特点: 主要器件:共阳数码管 工作电压:直流5伏 8位独立数码管显示。 内部有三极管驱动电路。 段码串有限流电阻。 TTL电平控制,可以直接由单片机IO口控制。 八位段码输入,8位位码输入。 动态扫描显示。 附件包含原理图和PCB图。
2021-04-21 18:05:57 9.42MB diy制作 74hc595 电路方案
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国产伺服直驱方向盘DIY教程
2021-04-20 17:00:24 1.28MB 伺服 方向盘 教程
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单节电池充放电管理PCB文件,PADSVX1.2版本
2021-04-20 12:03:07 632KB 电源管理 diy制作 开源硬件 电路方案
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国产兼容西门子plc226方案,带以太网口,包含继电器版本和晶体管版本,有220-24和24-24
2021-04-20 12:02:56 20.01MB diy制作 plc电路 开源 电路方案
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