用matlab仿真四连杆机构代码 biped robot for running 介绍(introduce) 设计制作一款能够奔跑的双足机器人,只为稳定奔跑。省去一切华丽的表演动作。如果一定要给它取个名字,就叫狂奔吧!Design and make a biped robot that can run, only for stable running. Eliminate all gorgeous performances. If you must give it a name, it is called crazy runner. 前言(proface) 大学生活即将结束,感慨壮志未酬,我移植想要设计制作双足机器人并未能完全完成,因此希望通过将其开源,集众网友的力量大家共同完成我尚未完成的项目。首先说明为什么不用纯英文编写,最重要的原因是在下英语不行。其次,我辈皆为华夏子孙,自然以母语为第一语言,同时国内仍旧有许多优秀的研究人员的英文水平并不是很好,看英文比较费力,服务绝大多数人罢。其次,我会将所有的代码都公布,供大家调试使用,代码包含C代码、C++编写的上位机工程代码(ubuntu
2024-04-29 15:07:36 936KB 系统开源
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机构运动分析的圆向量法,通过圆向量求解简单连杆机构的运动分析问题
2024-04-07 23:41:12 569KB 机械原理
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线控转向——Carsim与simulink联合仿真模型 包含转向电机模型,转向执行机构模型,齿轮齿条模型 提供carsim参数配置文件 simulink模型文件 对应参考资料
2024-03-28 16:50:52 1.02MB 线控转向
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飞康集成了重复数据删除SIR(单实例存储)技术的VTL为金融机构带来了超强的虚拟磁带存储性能。通过飞康VTL提供的双工故障切换(Active-Active Failover)架构,用户可以扩展到一组8个节点(实现线性的性能提升),或者将其配置成4对节点的高可用(HA)架构
2024-03-23 08:09:48 142KB
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为了使蛇形机器人在不同地形环境下能更好地完成搜救任务,文中根据蛇形机器人的特点,从总体上设计了一种新型的前端执行机构。针对传统的蛇形机器人头部只有搜寻传感器无执行器的缺点,提出采用4自由度的正交机械臂作为前端执行器的方法,并以ARM7-LPC2132为控制器、L298N为电机驱动模块、液晶屏12864为人机交互界面搭建了系统的硬件平台。通过无线路由器WR703n可将天敏S608摄像头数据传至上位机进行视频监控、上位机可通过NRF24L01无线数传模块对下位机进行实时控制、温度测量、烟雾报警、机械臂除障等功能,从而可以进行复杂地形及位置领域的探测。系统程序软件采用C语言及C#编写。系统经过调试,可以实现对障碍物的夹取和搬运等预定功能。无线遥控距离可以达到100 m,而且通信效果稳定可靠。
2024-03-22 17:20:37 344KB 行业研究
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平面设计师CAD培训知名培训机构CADV-培训教程价值6w.txt
2024-03-19 14:13:40 136B
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针对具有约束分支的3SPS+UP少自由度并联机构刚度与弹性变形问题,采用基于主动/被动约束力旋求解其总刚度矩阵和弹性变形的方法.结果表明:对3SPS+UP并联机构的受力状态进行分析,并确定主动/约束力旋的姿态,分析3SPS+UP并联机构的主动/约束分支的弹性变形,导出主动/约束分支的伴随矩阵,约束力旋对3SPS+UP并联机构的弹性变形有巨大的影响.得出结论:当建立3SPS+UP并联机构的总刚度矩阵和求解弹性变形时,必须考虑约束力旋.
2024-02-27 13:20:57 296KB 并联机构
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基于D0辐射衰减模式的实验测量结果,我们提出了一个模型来研究衰减,方法是通过矢量介子优势假设建立与(V =ρ0,ω)衰减的联系。 为了正确地执行此操作,我们使用了局部隐式规范对称方法中的拉格朗日方法来说明Vγ转换。 结果,我们发现支化比率与Belle和BaBar合作报告的实验值完全吻合。
2024-02-24 23:43:49 181KB Open Access
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首先构建了液压挖掘机状态监测系统结构,即由单片机及其外围电路、传感器、显示输出设备、声光报警装置组成的实时监测系统。在此基础上设计了此系统需要的硬件电路和软件程序。硬件电路部分采用模块化设计思路,主要是信号输入模块,信号输出模块,单片机最小系统模块,电源电路模块。基于C语言编译器功能越来越强大,及其C语言被使用的范围越来越广泛,本软件程序采用C51语言编程,相对于汇编语言,程序代码少,易读性好。
2024-01-16 21:20:22 258KB 液压挖掘机 状态监测
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当前广泛采用的星轮装载机构在一定程度上降低了掘进机的故障率,但使用中仍会出现一个耙爪旋转另一个不转的情况,严重影响掘进机的装载效率。兖州矿业(集团)公司机电设备制造厂通过对掘进机装载机构液压系统的改进,使此问题得到了解决。
2024-01-16 19:56:40 71KB 行业研究
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